齊心協力創建“工人先鋒號”
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近日,公司金加工車間金工一組被杭州市工業工會命名為“工人先鋒號”。這一榮譽的取得,是對他們“勤學苦練、勇于奮進、不斷提高”精神的真實寫照。
今年以來,由于新廠區的搬遷和運營,使生產任務完成的難度前所未有:“周期緊、壓力重,部件大、要求高”,對金工一組的職工來說,面臨一次又一次的考驗和挑戰;既要完成因搬遷而被耽擱的任務,又要為“高、大、精、新”設備操作進入角色。對這個班組團隊的成員來說,確實到了“風口浪尖”上,面對這一切他們的21名成員擰成一股繩,為生產所想、急生產所急,無論是10米、8米、6米數控臥車的操作者,還是剛剛新購置12.5米數控立車等大型精密機床的操作能手,以及一批普通立車、臥車,他們都在不同的崗位上承擔了公司各類關鍵零部件的車加工任務。如6萬、4萬、3.5萬KW汽發轉子,貫流機組主軸、水發主軸、蝸殼等 。為了趕進度,他們主動放棄節假日休息加班加點,互相協調,從不推諉,無論是同臺機床每人操作12小時,還是不同機床操作人員的抽調,都能積極配合。今年7月下旬,天氣十分炎熱,有一套3萬KW汽發客戶急需,按正常兩班排產,轉子加工需要5天,為搶時間他們就2人每人操作12小時,用了3天多一點時間完成。在公司上半年的“奮戰四個月,全面完成半年任務目標”活動中,班組成員能統一思想、團結一致、想生產所想、急生產所急、默默奉獻,積極完成車間下達的各項工作任務,有效地保證了車間的生產節奏。
在日常工作中,班組成員對工作中的難點,疑點和急需掌握、了解的問題能進行集中的討論和學習,集思廣益,共克難題,尋求最佳的解決方案。今年8月份,在加工公司新研發的4萬KW內通風結構的汽輪發電機轉子時,由于軸徑小、剛性差、各檔尺寸公差要求又高,連續試車3天,都不能達到設計要求,小組成員會同總師辦技術人員一起研討解決方案,最終采用萬向聯軸節、低轉速(5rpm)、快車刀(1.2mm/轉)、寬刃白鋼刀車削方式進行,達到了設計要求。僅今年前三季度,獲公司“五小”創新成果獎的項目就有8項。為公司提升產品質量、提高工作效率和新產品推向市場做出了貢獻。


